双鞋压机的优化
初始情况:
PM3现有的双鞋压榨装置自投产以来,其磨损加剧并伴随脱水问题,导致故障频发、停机时间延长及维护成本上升。该磨损现象通过Nipco-P和Nipco-Flex两套设备的传动力体现。初步检测发现Nipco-P辊筒存在多边形变,而Nipco-Flex设备承重元件及配套密封件出现严重磨损。设备使用寿命仅为3至9个月,远低于18至24个月的设计目标运行周期。
分析与方法:
通过与设备制造商协作,实施了多项分析(如材料分析)与测量(如同心度测量、振动分析、排水计算)。为提升运行安全性,对操作规程进行了修改与调整。综合各项措施与发现,联合开展的8D分析最终认定聚氨酯涂层是问题根源。通过运行调整提升了设备可靠性。所有措施与结果共同促成联合8D分析,揭示聚氨酯涂层因辊刮刀磨损不均,导致辊套圆周方向及CD方向出现局部磨损。该现象在预干燥段入口处脱水纸幅上同样显现,表现为湿斑并影响运行稳定性。
后续步骤:
综合分析在考虑实施周期基础上,明确界定了各项措施及其时间优先级。紧急措施侧重于运行安全,同时结合计划检修停机期间的保障性行动。随后采用临时解决方案——新型复合包覆层,以延长刮削状态下的运行时间,并衔接最终升级阶段采用G-Flex护套的实施周期。